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【環保觀察】一個車間三年縮小到十分之一,產量提高十倍,你信嗎?

我們花了三年時間把一個車間縮小到原來的十分之一,產量提高了十倍。補充下,是原年產300噸的產品擴大到3000噸,是連續三步反應。

期間的辛苦遠遠超出預料,國內硬體的不匹配和過於粗糙,逼得我們搞合成的去設計計量泵,去電焊,去選材料,裝置上一套廢一套。

說出來只是為了告訴大家這種方式的可行性,讓大家更加堅定的走下去。

現在國內化工企業的情況:

1。簡單粗暴的工廠迫於環保壓力都開始轉型或倒閉。

2。廢水廢氣排放控制越來越嚴格。

3。廢水排放量降低,以往清水稀釋cod走不通。

4。老生常談的安全問題

5。其它

針對這些問題我們決定對公司的幾家工廠進行改造。

我們需要的是一種基於安全的小型封閉式連續化自控反應體系,並且儘可能的回收廢水。

聽上去很簡單,一套合適的工藝包,幾個小反應釜,幾臺自動進料泵,幾根管道,一套自控系統。

首先老工藝包必須重新開發,所有原料需要滿足幾個條件:液態,不易結晶,低粘度,同時要控制成本。工藝不便透露,但是我們要做的是挑戰經典反應(有固體進料),沒有資料參考,沒有參考資料,沒有資料參考。我們的時間:經典反應,三步反應,一年半,我一個人,經常性加班。結果是:所有固體原料替換,反應比較穩定可靠,廢水降低一半,單耗降低20%(大部分廢水處理的錢),缺點是:容錯性低,沒有大裝置間歇反應的調整空間大。

工藝出來了就要設計裝置,因為不是標準裝置,所以大部分都是公司自己設計,最後交給設計院修改,這段時間需要天天和裝置部在一起,提供各種引數。結果:一個多月完成。物性書不停翻,拿計算器不停算。

藍圖出來了,最痛苦的裝置選型定做開始。結果:大半年裝置大體安裝完畢。裝置除錯半年後結果:基本全部換掉,和各個裝置廠家留下一屁股糾紛。

一年後結果:進料系統和我們想的差距非常大,非常不穩定,需要一直盯著。自動控溫系統由於體系太小過於敏感,溫差居然上下浮動有30℃。整套系統最滿意的就是到處是防爆片。0。25mpa的。

試車:對於實驗室來說,工藝就和自己的孩子一樣,看在防爆片的份上,我去開車了。不是這段溫度超了就是那個進料泵不轉了。失敗。

試車二:裝置再次大改,依舊無法穩定可靠執行。

試車三:已經試車一年了,整套裝置改的面目全非,自控系統全部撤出,靠活人一直盯著,進料閥門不停調整,到處是我們自己做的小東西。

連續穩定合格出料三天三夜,停車,倒頭就睡。

出於對公司的保護,無法詳細寫出我們如何改進,如何自己製作裝置,和眾多至關重要的小東西。

雖然很辛苦,國內在這塊硬體的製造水平讓我們吃盡苦頭,工人對新裝置的牴觸只能自己上,但至少我們做了,這是起點。

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